名称:主油缸
规格:按用户需求匹配
类别:膏体泵送料机构件
材质:3cr2w8v/gcr15(suj2)/sus304/高分子橡胶/进口聚酯/ptfe
工艺特点
① ? 密封组件采用进口聚酯、高分子橡胶及ptfe,污泥输送泵,采用独特的配方配制;
② ? 主要密封件采用航空航天用新型机械密封,特种液压缸压力可达500mpa,工作行程可达8米;
③ ? 对各主要部件进行镀硬铬处理,提高供其耐磨性能,延长使用寿命;
④ ? 液压缸缸筒利用美国善能自动化绗磨机生产,可有效地保证缸筒综合质量;
⑤ ? 独特的设计,保证了活塞在过油孔时密封不被划伤。
产品要点
主油缸速度可达1m/s,压力40mpa,高压下无内外泄露,内控镀硬铬,厚度0.03~0.05,粗糙度相当于▽12,直线度0.02/1000mm,镀层硬度hv800~900,光滑镜面的内孔,密封选用世界知名品牌产品,使密封及油缸的使用寿命成倍的增长,约是普通同类产品的5~8倍。
其他类别的液压油缸可根据用户的使用需求进行设计生产。
煤泥泵在调试期间有时候会出现一些小故障,如果我们不懂得如何处理可能会出大问题,所以我们一定要学会排除这些故障的方法。特别是我们专业先关的,下面就是煤泥泵常见的一些故障问题。
一、1#煤泥泵在调试期间出现“吸油堵”故障。经过检查发现,料缸和摆缸的真空表均超过规定值,正常值为不超过-0.04mpa。由于没有备用机油滤芯,只能采取使用或进行清洗。而煤泥泵使用的机油滤芯是纸质滤芯,清洗效果不佳。清洗后只能维持很短的运行时间。所以建各使用单位多多准备一些机油滤芯,以便更换。
二、1#煤泥泵在调试期间出现过摆缸卸荷不回零。卸荷阀进油管振动大。拆卸荷阀进行清洗,多次清洗后,故障消除。
三、运行一段时间后,1#煤泥泵摆缸不动作。在对卸荷阀进行清洗后,故障依然。用压力表测量摆缸蓄能器皮囊压力后,显示5mpa。正常压力为摆缸10mpa,料缸3.8mpa。在经过给蓄能器皮囊加入后,污泥输送泵湿灰泵,故障消除。摆缸工作正常。运行了2分钟后,停泵发现动力包油箱加油口处冒烟,经过检查、确认所冒烟为。判断为摆缸蓄能器皮囊损坏。拆卸蓄能器皮囊后,检查发现皮囊破裂一个长3cm的口子。皮囊已损坏。更换皮囊后,故障消除。
四、当皮囊更换后发现在不启动泵送的情况下,摆缸压力表会自动摆动,而且摆动频率较快。在调整摆缸压力时,不能控制在10~15mpa之间,超过15mpa,到达18.5mpa,污泥输送泵报价,并且卸荷压力不回零,在5mpa量程时停止回零,在自动泵送一小时后,摆缸停止工作,卸荷阀回油管振动大,声音刺耳。油温上升很快。在第三次清洗后,摆缸不动作了,摆缸压力无法调整了,检查皮囊完好,压力正常。调节单向节流阀,也不见好转。从2#泵拆下卸荷阀更换上后,泵送正常。判断为卸荷阀损坏。在拆卸卸荷阀时,应注意回油腔有高压油喷出。
五、煤泥泵运行时,料缸压力为3mpa,污泥输送泵安装,摆缸工作正常,但锅炉给料器没有煤泥进入,首先,判断为堵管。检查管道,没有发现堵管。其次,检查料缸活塞。料缸活塞完好,无明显磨损现象。无漏煤泥现象。料缸活塞完好。后,检查切割环。发现橡胶弹簧损坏。故障原因查明。损坏原因:煤泥质量较差,杂物较多。
关于煤泥泵的常见故障问题就给大家讲到这里了,希望能对我们相关工作人员起到一定的帮助作用。
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